山西鑄造廠電爐布袋除塵器改造方案
鑄造廠電爐布袋除塵器改造方案
設備現(xiàn)狀概況
山西某鑄造公司電爐車間現(xiàn)有2個1.3噸電爐設備,合用1臺XMC-280型脈沖除塵器,配備37KW引風機 1臺,布袋除塵器前面設有1臺小旋風除塵設備,配備Φ500管道,兩個電爐中間設有1個圓形旋轉(zhuǎn)吸塵罩。在電爐球化過程中安裝有一個長方形吸塵罩,兩個吸塵罩由管道連接進入旋風除塵器,經(jīng)旋風過濾后進入布袋除塵器,經(jīng)布袋除塵器過濾后由引風機煙筒排空。
由于當時環(huán)保意識差,電爐車間所上除塵器及風機小、管道直徑小、設備阻力大、過濾面積小、使用效果差。所以造成了車間內(nèi)煙塵四溢。
為改善工作環(huán)境,貴公司特邀志新環(huán)保技術(shù)人員來現(xiàn)場實地勘察,結(jié)合貴公司領(lǐng)導提供的現(xiàn)場情況及相關(guān)意見與建議,本著工藝先進、技術(shù)可靠、低能耗、成本低、長期穩(wěn)定運轉(zhuǎn)的原則,綜合我公司在電爐行業(yè)多年的實踐經(jīng)驗,做出如下3套改造方案僅供參考:
方案一、整體拆除方案
1、拆除原有2臺電爐配套的XMC-280型脈沖除塵器、37KW 引風機、旋風除塵器、2個吸塵罩、Φ500mm的管道及煙筒。
2、更換1套XMC-630型脈沖除塵器,配備55KW引風機1臺,直徑630mm分支管道、Φ800mm主管道及煙筒、2個吸塵罩。
3、新增1套重力沉降室。
4、除塵器安裝位置:放置在車間外原除塵器位置
5、新增設備的技術(shù)參數(shù)
XMC-630型脈沖除塵器性能參數(shù)表
|
序號 |
性能 |
單位 |
參數(shù) |
備注 |
|
|
1 |
煙氣溫度 |
℃ |
120 |
|
|
|
2 |
入口煙氣溫度 |
g/Nm3 |
常溫 |
|
|
|
3 |
處理風量 |
m3/h |
30000 |
|
|
|
4 |
過濾風速 |
m/min |
0.8 |
|
|
|
5 |
過濾面積 |
m2 |
630 |
|
|
|
6 |
收塵室數(shù) |
個 |
4 |
|
|
|
7 |
過濾袋 |
規(guī)格 |
mm |
φ133x3000 |
|
|
材質(zhì) |
|
滌綸針刺氈 |
|
||
|
濾袋濾料單位重量 |
℃ |
500g/m2 |
|
||
|
數(shù)量 |
條 |
504 |
|
||
|
8 |
骨架 |
規(guī)格 |
mm |
φ120x2950 |
|
|
材質(zhì) |
|
Q235B |
|
||
|
數(shù)量 |
根 |
504 |
|
||
|
9 |
數(shù)量 |
個 |
42 |
上海 |
|
|
規(guī)格 |
寸 |
1.5 |
|||
|
脈沖壓力 |
Mpa |
0.4~0.6 |
|||
|
脈沖周期 |
min |
30(可調(diào)) |
|||
|
脈沖寬度 |
s |
5(可調(diào)) |
|||
|
10 |
灰斗數(shù)量 |
個 |
3 |
|
|
|
11 |
收塵效率 |
% |
99 |
|
|
|
12 |
設備阻力 |
Pa |
800-1400 |
|
|
|
13 |
設備承受負壓 |
Pa |
4500 |
|
|
|
14 |
漏風率 |
% |
≤3 |
|
|
設備外形尺寸(長*寬*高)8500*2900*6500mm
方案二、原有除塵器、風機、吸塵罩、管道不變,新增1臺除塵器、引風機、管道、煙筒。兩臺電爐各用1臺除塵器,原有吸塵罩利舊
1、 原有XMC-280型脈沖除塵器利舊,只拆除除塵器上箱體凈氣室部分,更換原有除塵器1寸脈沖閥、花板、氣包、噴吹裝置。更換1套新的除塵器上箱凈氣室,更換成1.5寸脈沖閥及配套氣包、噴吹裝置。
2、 原有除塵器新增1個出風和尚頭及5米出風管道及1個變徑
3、 拆除原有電爐吸塵罩(或球化吸塵罩)分支管道與新增設的除塵器主管道連接。
4、 新增1臺XMC-252型脈沖除塵器配備30KW引風機1臺
5、 新增Φ600mm管道及煙筒20米。分支管道Φ500mm 18米
6、 新增1套重力沉降室。
7、 拆除原有除塵器3臺插板閥及旋風除塵器插板閥,更換為3臺重錘單翻板閥及1臺重錘雙翻板閥。
8、 原有除塵器37KW風機利舊、原有旋風除塵器利舊
9、除塵器安裝位置:放置在車間外原除塵器南面合適位置
10、新增設備的技術(shù)參數(shù)
XMC-252型脈沖除塵器性能參數(shù)表
|
序號 |
性能 |
單位 |
參數(shù) |
備注 |
|
|
1 |
煙氣溫度 |
℃ |
120 |
|
|
|
2 |
入口煙氣溫度 |
g/Nm3 |
常溫 |
|
|
|
3 |
處理風量 |
m3/h |
15000 |
|
|
|
4 |
過濾風速 |
m/min |
0.8-1.0 |
|
|
|
5 |
過濾面積 |
m2 |
252 |
|
|
|
6 |
收塵室數(shù) |
個 |
2 |
|
|
|
7 |
過濾袋 |
規(guī)格 |
mm |
φ133x2500 |
|
|
材質(zhì) |
|
滌綸針刺氈 |
|
||
|
濾袋濾料單位重量 |
℃ |
500g/m2 |
|
||
|
數(shù)量 |
條 |
252 |
|
||
|
8 |
骨架 |
規(guī)格 |
mm |
φ120x2450 |
|
|
材質(zhì) |
|
Q235B |
|
||
|
數(shù)量 |
根 |
252 |
|
||
|
9 |
電磁脈沖閥 |
數(shù)量 |
個 |
21 |
上海 |
|
規(guī)格 |
寸 |
1.5 |
|||
|
脈沖壓力 |
Mpa |
0.4~0.6 |
|||
|
脈沖周期 |
min |
30(可調(diào)) |
|||
|
脈沖寬度 |
s |
5(可調(diào)) |
|||
|
10 |
灰斗數(shù)量 |
個 |
2 |
|
|
|
11 |
收塵效率 |
% |
99 |
|
|
|
12 |
設備阻力 |
Pa |
800-1400 |
|
|
|
13 |
設備承受負壓 |
Pa |
4500 |
|
|
|
14 |
漏風率 |
% |
≤3 |
|
|
設備外形尺寸(長*寬*高)4500*2900*5500mm
方案三、原有殼體利舊,部分升級改造
1、原有XMC-280型脈沖除塵器利舊,只拆除除塵器上箱體凈氣室部分,更換原有除塵器1寸脈沖閥及氣包、噴吹裝置。更換1套新的除塵器上箱凈氣室,更換1.5寸脈沖閥及配套氣包、噴吹裝置。
2、 原有電爐除塵器進風管道及吸塵罩利舊
3、 原有旋風除塵器利舊,低口插板閥更換成300*300mm重錘雙翻板閥
4、 原有除塵器新增1個出風和尚頭及5米出風管道及1個變徑
5、 新增1臺55KW高壓引風機及配套電控柜
6、拆除原有除塵器3臺插板閥,更換為3臺重錘單翻板閥
7、改造設備供貨范圍及報價
XMC-280型脈沖袋式除塵器供貨范圍及報價
|
序號 |
名稱 |
規(guī)格型號 |
單位 |
數(shù)量 |
備注 |
|
拆除部分 |
|||||
|
1 |
原除塵器上箱體凈氣室拆除費 |
XMC-280型 |
套 |
1 |
|
|
2 |
原除塵器花板拆除費 |
XMC-280型 |
套 |
1 |
|
|
3 |
原除塵器脈沖閥拆除費 |
1寸 |
套 |
28 |
|
|
4 |
原除塵器氣包拆除費 |
|
套 |
1 |
|
|
5 |
原除塵器噴吹裝置拆除費 |
1寸 |
套 |
28 |
|
|
改造部分 |
|||||
|
6 |
原除塵器上箱體凈氣室改造費 |
XMC-280型 |
套 |
1 |
|
|
7 |
原除塵器花板改造費 |
XMC-280型 |
套 |
1 |
|
|
8 |
原除塵器脈沖閥改造費 |
1.5寸 |
套 |
28 |
|
|
9 |
原除塵器氣包改造費 |
|
套 |
1 |
|
|
10 |
原除塵器噴吹裝置改造費 |
1.5寸 |
套 |
28 |
|
|
11 |
出風和尚頭 |
φ630mm |
個 |
1 |
|
|
12 |
出風管道 |
φ630mm |
米 |
5 |
|
|
13 |
彎頭 |
φ630mm |
個 |
1 |
|
|
14 |
重錘單翻板閥 |
300*300mm |
個 |
3 |
|
|
15 |
重錘雙翻板閥 |
300*300mm |
個 |
1 |
|
|
新增部分 |
|||||
|
16 |
引風機 |
55kw |
臺 |
1 |
高碑店 |
|
17 |
引風機控制柜 |
軟啟動 |
臺 |
1 |
|
設備外形尺寸(長*寬*高)4800*1800*4300mm
